Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Альтернативы
Недавние
Show all languages
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Катастрофа Ан-10 под Кишинёвом

Из Википедии — свободной энциклопедии

Рейс 888 Аэрофлота
Ан-10А компании Аэрофлот

Ан-10А компании Аэрофлот
Общие сведения
Дата 8 августа 1970 года
Время 16:52
Характер Отказ двигателя, пожар на борту
Причина Конструктивный дефект двигателя АИ-20
Место
Молдавская Советская Социалистическая Республика
38 км от Кишинёва (МССР, СССР)
Погибшие
  • 1 чел.
Воздушное судно
Модель Ан-10А
Авиакомпания
Украинская Советская Социалистическая Республика
Аэрофлот (Украинское УГА, Львовский ОАО)
Пункт вылета
Украинская Советская Социалистическая Республика
Винница
Пункт назначения
Украинская Советская Социалистическая Республика
Симферополь
Рейс 888
Бортовой номер CCCP-11188
Дата выпуска 30 июня 1960 года
Пассажиры 107
Экипаж 7
Погибшие 1
Выживших 113

В субботу 8 августа 1970 года в окрестностях Кишинёва потерпел катастрофу Ан-10А компании Аэрофлот, в результате чего погиб 1 человек.

Самолёт

Ан-10А с бортовым номером 11188 (заводской — 0402005, серийный — 20-05) был выпущен Воронежским авиазаводом 30 июня 1960 года и 2 августа передан Главному управлению гражданского воздушного флота, которое направило его 88-й (Львовский) авиаотряд Украинского Территориального управления Гражданского воздушного флота. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел 13 868 часов налёта и 9670 посадок[1][2].

Катастрофа

Самолёт в данный день должен был выполнять 4 рейса, а общий маршрут полётов был ЛьвовСимферопольВинница — Симферополь — Львов (рейсы № 811, 887, 888 и 812 соответственно). Пилотировал его экипаж, состоящий из командира (КВС) С. И. Денисова, второго пилота И. И. Мирошниченко, штурмана Н. А. Яковенко, бортмеханика Ю. Г. Моисейченкова и бортрадиста В. Н. Гуськова. В салоне работали бортпроводники Л. В. Симоненко и В. И. Корягин. В 15:20 Ан-10 вылетел из Львовского аэропорта и без отклонений совершил два первых рейса. Далее экипаж начал выполнять третий рейс — № 888 и в 20:20 вылетел из Винницкого аэропорта, а после набора высоты занял эшелон 5400 метров. Всего на борту в этот момент находились 107 пассажиров[1].

В 20:32 с самолёта было доложено о пролёте траверза Ободовка. Но затем в кабине пилотов появился дым и начал чувствоваться запах гари, по запаху которой можно было предположить, что горит изоляция. Бортмеханик вышел в первый салон и обнаружил, что дым идёт из щелей панели на потолке, после чего сразу же вернулся и сообщил об увиденном командиру. Тогда командир дал команду переходить на аварийное электропитание, снижать скорость и уменьшить режим работы двигателей, после чего, выпустив шасси, начал выполнять экстренное снижение. В 20:37 о происшествии было сообщено диспетчеру ВРДП Кишинёв. При прохождении высоты 4000 метров второй пилот выключил отбор воздуха от всех четырёх двигателей, а затем включением тумблера «аварийный сброс давления» разгерметизировал авиалайнер, что привело к прекращению задымления кабины. Тогда было принято решение лететь на запасной аэродром — Кишинёв, для чего экипаж убрал шасси, а также, по разрешению диспетчера, продолжил снижаться до высоты 2400 метров[1].

Но затем в 20:40 экипаж услышал резкий хлопок, после чего сидящие с правой стороны второй пилот и бортинженер увидели пожар на двигателе № 4 (крайний правый). Тогда командир приказал зафлюгировать его воздушный винт, а также разрядить вторую и третью очереди пожаротушения, так как сработавшая автоматически первая очередь не смогла ликвидировать возгорание. При этом командир начал поворачивать авиалайнер влево к ровной местности, которая весьма подходила для вынужденной посадки. Но в 20:43 на высоте 800—1000 метров пожар в двигателе прекратился, поэтому командир передумал совершать вынужденную посадку и продолжил полёт к Кишинёву. После доклада с самолёта о ситуации диспетчер ВРДП указал экипажу, что до аэропорта 80 километров, посадка будет осуществляться по курсу 270°, погода ясная, а видимость более 10 километров[1].

Самолёт летел в сторону Кишинёва, но тут бортмеханик обратил внимание командира, что в правой гидросистеме давление на нуле, а в левой — 60—70 кг/см², при этом масла АМГ-10 в ней осталось 10 литров, что могло привести к самопроизвольному выходу воздушного винта силовой установки № 4 из режима флюгера и перейти в режим авторотации. Это случилось в 20:55, когда до кишинёвского аэропорта оставалось 55 километров, а высота составляла 720—730 метров. Из-за резкого увеличения аэродинамического сопротивления появились кренящий и разворачивающий моменты вправо, парировать которые пилоты сумели полным отклонением рулей влево. Заодно режим оставшихся трёх двигателей был увеличен до взлётного, что помогало избежать снижения скорости. Но из-за возникшей асимметрии тяги (на правом крыле работал один двигатель, а на левом — два) моменты вправо только увеличились, при этом полного отклонения рулей было недостаточно для их парирования, поэтому режим двигателя № 1 (крайний левый) был уменьшен до 60—70° по УПРТ[1].

Летя в сторону Кишинёва на скорости 340—350 км/ч, Ан-10 снижался с вертикальной скоростью 2—3 м/с. Поняв, что безопасно долететь до Кишинёва в данной ситуации невозможно, командир принял решение выполнять вынужденную посадку. В вечерних сумерках он выбрал для посадки кукурузное поле, которое казалось ровной площадкой. Но на самом деле под двухметровыми стеблями была скрыта ложбина, которая проходила перпендикулярно направлению движения[1].

В 20:52, спустя 24 минуты после заката и за 12 минут до наступления полной темноты, авиалайнер выполнил посадку «на брюхо». Проскользив по земле, самолёт затем перескочил ложбину, после чего ударился о её противоположный откос и, разрушаясь, помчался по неровной земле. Через 275 метров от места первого касания развернувшийся вправо Ан-10 остановился, после чего в течение 12—15 минут все пассажиры были эвакуированы. В результате посадки нижняя часть фюзеляжа была разрушена, а воздушный винт № 4 оторван. Были тяжело ранены 4 пассажира, а штурман, бортпроводник и 19 пассажиров — легко ранены. На месте никто не погиб, но при транспортировке в больницу скончалась одна тяжелораненая пассажирка 1955 года рождения, ставшая единственной жертвой происшествия[1].

Расследование

Причиной катастрофы комиссия назвала отказ и пожар двигателя № 4. По первоначальной версии это было вызвано масляным голоданием подшипниковых узлов. Масло вытекло из маслосистемы двигателя в подкапотное пространство через разъём крышки фильтра редуктора с лобовым картером, так как обслуживающий персонал не затянул фильтр. Когда всё масло вытекло, командо-топливный агрегат прекратил подавать топливо в двигатель и тот прекратил работать, при этом воздушный винт перешёл на авторотацию, что и разрушило подшипниковые узлы. Самолёт в этот момент начал выполнять экстренное снижение, а РУД-ы были переведены на режим «земной малый газ», из-за чего автоматическая система флюгирования воздушного винта по падению масла в системе ИКМ не сработала. Сам экипаж по штатным приборам контроля работы двигателя также мог при своевременном контроле обнаружить утечку масла и начало разрушения двигателя, а потому принять соответствующие меры[1].

Однако затем в ГосНИИ ГА были проведены исследования, которые показали, что технический персонал из Министерства гражданской авиации не виноват. На самом деле двигатель отказал из-за разрушения роликового подшипника турбины из-за масляного голодания, так как жиклёрные отверстия оказались забиты продуктами разложения масла, то есть коксом. Эти подшипники ротора компрессора и центрального привода разрушились из-за резкого смещения и перекоса колец подшипников, так как произошёл изгиб вала турбины, к чему привёл разогрев, вызванный наличием пожара в полости вала, а это, в свою очередь, могло произойти только при разрушении узла роликового подшипника турбины и трубопровода подвода масла к подшипнику. На то, что до разрушения двигателя масла было достаточно, свидетельствуют следующие признаки[1]:

  • не срабатывала система выключения двигателя и флюгирования по падению давления масла в ИКМ
  • местный разогрев вала турбины и его изгиб, что могло вызвать только поступающее из разрушенного трубопровода горящее масло
  • в структуре материала деталей подшипников компрессора были обнаружены признаки того, что в процессе разрушения подшипников в них имелось масло
  • топливо КТА-5Ф продолжало поступать к двигателю до его принудительного флюгирования
  • подшипники верхних приводов лобового картера находились в удовлетворительном состоянии
  • на маслофильтрах турбины и заднего подшипника компрессора были обнаружены кокс и металлическая стружка, которые могли там появиться только при циркуляции масла

Масло из маслосистемы в основном вытекло в подкапотное пространство из-за отстыковки и отрыва некоторых агрегатов (Р-68ДТ, ВО-20, МНП-20), а также разрушения трубопроводов маслосистемы двигателя и всей силовой установки, вызванных резким увеличением вибраций двигателя, когда разрушился подшипник. Некоторая часть масла при этом оказалась выброшена через разрушения в корпусе камеры сгорания, на что указывали появившийся в кабине экипажа и пассажирском салоне дым, а также следы горелого масла на жаровой части камеры сгорания. Также была разрушена версия об отсутствии затяжки болта фильтра редуктора, что привело к утечке масла из маслосистемы через разъём его крышки с лобовым картером[1].

Так как при разрушении подшипника турбины произошла развальцовка жиклёрных отверстий форсуночного кольца, то степень их забивания коксом оказалось невозможно определить. Но зато на всех разрезных кольцах подвода масла к жиклёрным отверстиям эксперты нашли отложения кокса, толщина которых увеличивалась к жиклёрным отверстиям. Проведённые в ЛИИ МАП и на предприятии п/я Г-4561 исследования показали , что максимальные температуры масла в подшипниковом узле турбины возникают после выключения, что создаёт благоприятные условия для коксования масла. Фактически коксование масла в узле роликового подшипника турбины, по мнению комиссии, оказалось конструктивным дефектом двигателя АИ-20 и не зависит от типа самолёта. То, что раньше не было выявлено большого числа выявления коксования масла в двигателях самолётов Ан-10 и Ан-12 можно объяснить тем, что преимущественно на них используют двигатели АИ-20А, у которых межремонтный ресурс составляет 750 часов, а эксплуатация двигателей АИ-20К, у которых ресурс составляет 4000 часов, на тот момент только начиналась[1].

В итоговом отчёте комиссия назвала виновником происшествия предприятие п/я Г-4561 Министерства авиапромышленности, которое допустило конструктивную недоработку двигателя АИ-20К и не приняло мер к предупреждению их конструктивного дефекта — коксование масла в узле роликового подшипника турбины[1].

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Катастрофа Ан-10А Украинского УГА близ Кишинева. airdisaster.ru. Дата обращения: 30 июня 2013. Архивировано 29 октября 2013 года.
  2. Антонов Ан-10А Бортовой №: CCCP-11188. Russianplanes.net. Дата обращения: 30 июня 2013. Архивировано 4 июля 2013 года.
Эта страница в последний раз была отредактирована 22 октября 2023 в 19:14.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).